結果
(1)影響堿減量指標的因素依次為:堿濃度60g/L>50g/L>40g/L>30g/L
(2)隨著燒堿用量的增加,在保證溫度100℃,時間50min不變的條件下,減量百分比逐漸提高,但強力隨著燒堿用量的提高反而下降。
4.2染色試驗結果與分析
4.2.1軋染試驗一
試驗采取軋染染色工藝后,而彈性指標達到3%,拉伸指標達到0.2%的效果。離客戶指標差距較大,主要是PBT纖維在200°C焙烘中失去彈力效果,因此,在生產中此工藝不建議使用。
4.2.2溢流機染分散軋染打底機染活性試驗二
試驗采取半溢流機半軋染染色工藝后,而彈性指標達到20%以上,拉伸指標達到5%的效果。符合客戶指標,并且布面光潔度好,主要是PBT纖維在l30℃染分散中確保彈力效果,在軋染中確保布面光潔度的效果。因此,在生產中此工藝是較好的工藝,建議使用。
4.2.3溢流機染色試驗三
試驗采取溢流機染色工藝后,彈性指標達到20%以上,拉伸指標達到5%的效果。符合客戶指標但布面光潔度較差,客戶不接受布面風格。因此,在生產中此工藝的使用與客戶要求有關,建議與客戶溝通,謹慎使用。
5 結論
通過實驗,設計批量生產的工藝流程,只作簡單退漿處理的織物,染色拉幅后,手感硬,不下垂。按堿減量工藝設計后,海島纖維PBT纖維達到手感柔軟,懸垂性好,質地輕薄效果。染色采取先溢流機染分散,軋染染活性的方式,即確保布面風格又達到彈性指標達到20%以上,拉伸指標達到5%的效果。
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