1概況
河口首站污水系統(tǒng)始建于1978年,擔(dān)負(fù)著渤南地區(qū)污水的處理任務(wù)。1993、2002年因設(shè)備老化,處理量增大,污水水質(zhì)下降等原因,先后兩次對(duì)污水系統(tǒng)進(jìn)行改造,增加了二次除油罐自動(dòng)排泥裝置、4座lOOm3雙濾料過(guò)濾器、1套污水反沖洗裝置,增加污水加藥流程。
首站污水站設(shè)計(jì)處理能力8000m3/d,設(shè)計(jì)處理標(biāo)準(zhǔn)為A3級(jí)。首站實(shí)際污水處理量4000—5000m3/d。首站外輸污水指標(biāo)基本達(dá)到A3級(jí)標(biāo)準(zhǔn),但污水含油不穩(wěn)定,波動(dòng)較大。
2處理工藝存在的主要問(wèn)題
2.1排泥系統(tǒng)不完善。
目前,首站污水處理站站內(nèi)只有二次除油罐有自動(dòng)污泥收集裝置,而一次沉降罐沒(méi)有可靠的大罐污泥收集裝置。由于一次沉降罐主要接收分水器出水和回收池來(lái)液,隨著長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,罐底油泥砂愈積愈多,當(dāng)嚴(yán)重影響到整個(gè)污水處理系統(tǒng)時(shí),需要采用人工锨挖加高壓水沖洗清罐。這種人工清罐方法的缺點(diǎn)是強(qiáng)度大,費(fèi)用高,對(duì)人體有害,停罐時(shí)間長(zhǎng)等。一次除油罐很容易在半年內(nèi)積砂2.Om(約有500m3),造成出水水質(zhì)惡化,嚴(yán)重影響污水處理工作的正常運(yùn)行。
2.2收油工藝存在缺陷。
首站在用的污水除油罐收油工藝存在以下幾
個(gè)弊端:一是采取固定式收油結(jié)構(gòu),罐內(nèi)液位必須達(dá)到收油槽高度才能收到污油,罐的緩沖能力小。二是生產(chǎn)中不連續(xù)收油,易使罐內(nèi)污油老化形成硬油蓋,影響收油效果和水質(zhì)。三是無(wú)加熱盤(pán)管,水量小時(shí)不能浸入油層中,收油溫度低,油、水分離的難度增大,導(dǎo)致脫水效果變差。
2.3污油回收系統(tǒng)不完善。
目前,首站污水處理站站內(nèi)有1座污油污水回收池,主要接收各污水罐回收污油、溢流、底部排污和過(guò)濾器反沖洗后排水,經(jīng)回收泵提升后到一次沉降罐,重新回到污水處理系統(tǒng),污油仍然得不到有效的回收,使得污水除油效果不能達(dá)標(biāo),同時(shí)這些體內(nèi)含有大量小顆粒的固體雜質(zhì),也是造成水質(zhì)超標(biāo)的重要原因之一。
2.4大罐放底水輔助設(shè)備不完善。
目前由于自動(dòng)化程度不高,有些大罐、設(shè)備放底水、排污還依賴于操作工的實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),排污水量多少難以掌握,導(dǎo)致高含油底水進(jìn)入污水處理系統(tǒng),增大了循環(huán)水量,增加了污水處理壓力。
2.5污泥處理設(shè)備不能滿足生產(chǎn)需要。
目前污水站污泥進(jìn)入污泥濃縮罐后,用污泥離心機(jī)處理。但由于該機(jī)使用時(shí)間已經(jīng)很長(zhǎng),經(jīng)常出現(xiàn)故障,原生產(chǎn)廠家已經(jīng)倒閉,機(jī)器得不到有效的維護(hù),現(xiàn)已經(jīng)不能正常工作。除經(jīng)常故障停機(jī)外,污泥處理質(zhì)量也很差。污泥處理設(shè)備已經(jīng)不能滿足當(dāng)前的污水生產(chǎn)需要。
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