2.2運(yùn)行
運(yùn)行初期曾經(jīng)產(chǎn)生了大量泡沫,這是由于運(yùn)行初期養(yǎng)料相對不足,微生物爭奪養(yǎng)料所致。及時發(fā)現(xiàn)并采取消泡措施(采用水消泡和投加消泡劑相結(jié)合的方法)得以控制,污泥沒有流失。由于一體式膜生物反應(yīng)器以恒流過濾方式運(yùn)行,考慮產(chǎn)水量的大小和膜運(yùn)行的穩(wěn)定性,確定膜的抽吸和停抽時間為抽吸4min、停抽1min。
曝氣裝置位于膜組件的下方,采用斜下45°穿孔曝氣管曝氣,一方面提供活性污泥生長所需要的氧氣;另一方面在膜表面形成紊動的氣液兩相流,其錯流流動減少污泥在膜表面的沉積。曝氣強(qiáng)度低時,污泥層引起的膜過濾阻力較大,膜污染速率增加;曝氣強(qiáng)度高時,減緩膜污染發(fā)展速率的同時也帶來了能耗高的問題,直接導(dǎo)致運(yùn)行成本提高;曝氣強(qiáng)度過高,反而會加快膜污染速率[3],所以氣水比最終穩(wěn)定在30∶1左右。
3·工藝特點(diǎn)
①印染廢水的主要污染物為有機(jī)物和色度。針對本工程印染廢水可生化性較差的水質(zhì)特征,選用厭氧/好氧組合工藝,再加上后續(xù)的MBR,保證了出水水質(zhì)。
②厭氧采用水解酸化工藝,在很短的水力停留時間條件下,水解、產(chǎn)酸菌能將水中難降解的大分子有機(jī)物轉(zhuǎn)化成小分子有機(jī)物,提高廢水的可生化性。同時,可將懸浮物吸附沉淀,甚至還可將部分懸浮物(SS)水解為溶解性的物質(zhì),降低污泥產(chǎn)量,并使污泥得到穩(wěn)定化處理。從投資、運(yùn)行角度而言,由于水解酸化池中微生物濃度比較高,有機(jī)物容積負(fù)荷比好氧污泥負(fù)荷高,且降解有機(jī)物不需動力消耗,沒有機(jī)械設(shè)備,操作簡單,便于管理[4]。
③好氧工藝采用好氧、接觸氧化、膜生物反應(yīng)器組合作為主處理單元,膜生物反應(yīng)器具有抗沖擊能力強(qiáng)、出水水質(zhì)穩(wěn)定、占地面積小、布局合理的特點(diǎn);高效的固液分離作用,使出水SS濃度低,能有效去除SS和細(xì)菌;膜組件的高效截留作用使反應(yīng)器內(nèi)保持了較高的生物量,提高了生物處理效率;MBR剩余污泥產(chǎn)量低,甚至能達(dá)到系統(tǒng)污泥零排放,大大節(jié)省了污泥處理費(fèi)用,有利于污泥資源化管理[5]。
④采用電解絮凝脫色,其優(yōu)點(diǎn)有:a.脫色速率快,應(yīng)用廣;b.操作管理方便;c.污泥和浮渣產(chǎn)量較少;d.處理費(fèi)用較低。同時,厭氧、好氧池在去除有機(jī)物的過程中也可去除部分色度,進(jìn)一步保證了對色度的去除效果。此外,電解本身也能通過氧化分解將高分子、大分子鏈打斷,變成小分子,提高廢水的可生化性。
⑤由于印染廢水的pH值、溫度等因素會影響生化反應(yīng)效果,故在生化工藝前設(shè)預(yù)處理:a.水解酸化前調(diào)整pH值為8左右;b.利用冷卻塔將水溫降到35℃以下;c.在緩沖池處投加適量的N、P。
4·運(yùn)行效果和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
4.1運(yùn)行效果
運(yùn)行至今,出水各項(xiàng)指標(biāo)良好,基本達(dá)到了設(shè)計要求和排放標(biāo)準(zhǔn)。水解酸化池很好地改善了廢水的可生化性,經(jīng)過好氧池、接觸氧化池處理之后,膜直接或間接地起到了強(qiáng)化和穩(wěn)定出水水質(zhì)的作用。一方面,膜對出水有機(jī)質(zhì)的截留作用保證了出水水質(zhì)的穩(wěn)定性;另一方面,膜的高效分離作用富集了污泥濃度,使反應(yīng)器內(nèi)的污泥濃度比傳統(tǒng)活性污泥法高很多,污泥負(fù)荷下降,保證了系統(tǒng)的高效性。
該裝置對SS的去除效果較為穩(wěn)定,出水濁度基本接近于零;色度基本穩(wěn)定在35倍左右;當(dāng)進(jìn)水COD為313~2133mg/L(平均COD為1266mg/L)時,出水COD基本穩(wěn)定在100mg/L以下,平均去除率為92.23%,達(dá)到了《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4287—92)的一級標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)、出水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果見表3。
4.2經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
經(jīng)濟(jì)分析主要是針對本次工程整改擴(kuò)建新增部分。
本工程新增設(shè)備電費(fèi)為0.81元/m3,水費(fèi)不到0.01元/m3(主要用于膜組件系統(tǒng)反洗及化學(xué)清洗),藥劑費(fèi)為0.23元/m3(包括硫酸、尿素、磷酸二氫銨、次氯酸鈉、固體檸檬酸等),人工費(fèi)為0.06元/m3,設(shè)備折舊和維修費(fèi)為0.30元/m3,總的運(yùn)行費(fèi)用為257.12萬元/a,折合噸水運(yùn)行費(fèi)用為1.41元/m3。
5·結(jié)論
MBR工藝是一種經(jīng)濟(jì)高效的處理工藝,具有流程簡潔、出水水質(zhì)優(yōu)良穩(wěn)定、技術(shù)成熟可靠、占地面積小、運(yùn)行管理方便和費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn)。采用以水解酸化/好氧/MBR為主體的工藝,在進(jìn)水經(jīng)常出現(xiàn)較大波動的情況下,出水COD基本穩(wěn)定在100mg/L以下,平均去除率為92.23%;平均出水BOD5約為5.13mg/L,平均去除率為98.39%;出水色度為32倍,去除率>90%。
<<上一頁[1][2][3]
相關(guān)信息 







推薦企業(yè)
推薦企業(yè)
推薦企業(yè)