摘要:以廢干電池中提取的錳氧化物(PDM)為處理劑,進(jìn)行羅丹明B與甲基橙模擬印染廢水的脫色研究,并與粉末活性炭進(jìn)行比較.結(jié)果表明:初始pH是影響PDM脫色效率的主導(dǎo)因素;較低的pH和適當(dāng)?shù)慕佑|時間可提高PDM的脫色率.強(qiáng)酸性條件下(pH=1.2)PDM的吸附容量遠(yuǎn)大于PAc,脫色后模擬廢水的紫外一可見吸收曲線吸收峰發(fā)生藍(lán)移,表明PDM的脫色是氧化與吸附的綜合作用,而PAc與染料的作用是物理吸附.較大的吸附容量(pH=1.2時,羅丹明B:約0.6 m∥L;甲基橙:約1.6 mg/L和較短的平衡時間(<15min)表明PDM有應(yīng)用前景.
據(jù)不完全統(tǒng)計,我國每年排放紡織工業(yè)廢水超過9×108 t,其中印染廢水排放量占紡織工業(yè)廢水排放量的80%.,約有10%~15%的染料隨廢水排放到水體中¨J,導(dǎo)致水體降低或喪失功用.生物法是目前處理含染料廢水的主要方法,但其脫色效率不高,一般僅50%左右心J.吸附法脫色效率較高,但存在再生困難舊。和污泥量大等問題,且處理費(fèi)用較高.尋找高效廉價的新型脫色劑是當(dāng)前印染廢水處理的熱點(diǎn)之一.以二氧化錳為代表的錳氧化物在一定條件下
對水中污染物具有較強(qiáng)的吸附Hjl和氧化∞娟。效能.如能將廢舊電池中回收的錳氧化物(PDM)用于印染廢水處理,以廢治廢,以年回收5×104 tPDM,PDM投量500∥t廢水計,每年可深度處理l×108t染料廢水,本文通過研究PDM和粉末活性炭(PAC)對模擬印染廢水的脫色性能、影響因素和機(jī)理,為PDM工業(yè)化進(jìn)行探索.
1 試驗部分
1.1儀器設(shè)備和主要試劑
儀器設(shè)備:756MC型紫外可見分光光度計,200 g/0.1 mg分析天平,pHS一25型酸度計,CJ一6D六聯(lián)定時磁力攪拌器,F(xiàn)w80型高速試驗用萬能粉碎機(jī),自制臺架式六聯(lián)0.45斗m微孔減壓過濾器等.試劑:H2s0。,NaOH,HN03,K103,焦磷酸鉀,二氧化錳固體,乙酸鈉和電解錳均為市售分析純試劑,羅丹明B和甲基橙用重結(jié)晶法提純.
1.2試驗方法
1.2.1 PDM和PAC的前處理
PDM:取廢電池內(nèi)的黑色物質(zhì)(二氧化錳及電極還原產(chǎn)物、炭粉、氯化銨和氯化鋅等組成的混合物),加適量水(水和粉末質(zhì)量比為10:1)攪拌,澄清后過濾.上清液可回收氯化銨和氯化鋅等.將濾渣用蒸餾水反復(fù)沖洗5~6次后用陶瓷研缽研磨,經(jīng)200目分樣篩篩分,使全部粉末通過分樣篩,并用去離子蒸餾水洗滌4次,再將濾渣放人電子恒溫干燥箱,在103℃下干燥24 h,裝入廣口試劑瓶備用.PAc為福建建甌林業(yè)活性炭總廠以木炭為原料生產(chǎn)的凈水專用活性炭EA一180.
1.2.2脫色試驗、
用移液管準(zhǔn)確量取一定體積的染料標(biāo)準(zhǔn)儲備液(10 g/L)和蒸餾水,在250 mL錐形瓶中配成
100 mL模擬染料廢水,調(diào)整工作液的pH等水質(zhì)參數(shù),用分析天平準(zhǔn)確稱量一定質(zhì)量的PDM或PAC并加人廢水中,在六聯(lián)磁力攪拌器上混合一定時間,將處理后的廢水經(jīng)0.45汕m微孔過濾器真空過濾后稀釋一定倍數(shù),濾液用紫外分光光度計測定脫色率和去除率.
1.2.3脫色率和去除率的測定
利用染料去除率=(4。一A,)朋。×100%和體系脫色率=(A。一A,。)/A。×100%確定剩余染料的去除率和脫色率.式中:4。,A。為處理前、后體系在染料原始溶液吸收峰處的吸光度;A,。為處理后體系在可見光范圍內(nèi)的最大吸光度.如未加說明,染料的質(zhì)量濃度為200 mg/L-體系溫度25℃.其吸光度分別稀釋20倍(羅丹明B)和10倍(甲基橙)后測定.
2試驗結(jié)果及分析
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