隨著DM-1420用量的增大,織物白度有不同程度的提升,但毛效無(wú)提升效果,當(dāng)用量超過(guò)1g/l后,織物白度提升不再變化,因此,我們選用DM-1420的用量為0.5-1.0g/l。
2.5 溫度和時(shí)間對(duì)練漂效果的影響
改變整理溫度和時(shí)間,測(cè)定棉針織布白度和毛效。
隨著溫度的提高和時(shí)間的延長(zhǎng),白度和毛效均由明顯的提升,可以根據(jù)不同的白度和毛效要求選用不同的工藝;白度和毛效要求一般織物,可選用70℃*60min或75℃*45min;白度要求一般,毛效要求較高的織物,可選用80℃*30min;對(duì)于白度和毛效要求較高的織物,可選用80℃*45min。具體工藝可根據(jù)客戶需要確定。
2.6 水硬度對(duì)練漂效果的影響
我們?cè)囼?yàn)了各種水的硬度對(duì)練漂效果的影響。
50ppm的水質(zhì)對(duì)低溫練漂的效果影響不大,再提高水硬度對(duì)白度影響不大,對(duì)毛效稍有影響,當(dāng)達(dá)到200ppm時(shí),毛效稍有下降,但再增加水硬度,毛效無(wú)明顯下降。
綜合而言,水硬度對(duì)本公司低溫練漂劑練漂效果影響較小。
2.7 低溫練漂工藝與常規(guī)煮練工藝比較我們對(duì)低溫練漂工藝與常規(guī)煮練工藝的練漂效果進(jìn)行了比較。
常規(guī)煮練配方:DM-1361(0.4g/l),DM-1420(1g/l),NaOH(2g/l),30%H202(5g/1);
純棉針織布80℃低溫練漂可以達(dá)到常規(guī)煮漂工藝的白度和毛效,織物頂破強(qiáng)力也遠(yuǎn)好于常規(guī)煮漂工藝。
2.8 低溫練漂工藝同常規(guī)煮練工藝成本對(duì)比(以處理1噸棉織物計(jì))
我們將低溫練漂工藝以及常規(guī)煮練工藝的成本進(jìn)行了對(duì)比。
助劑成本:低溫練漂工藝較常規(guī)工藝高55%,計(jì)143元/1噸織物。水電氣及其他成本:低溫練漂工藝較常規(guī)工藝可以節(jié)省40%的蒸汽成本,其他成本同常規(guī)工藝相當(dāng),可以節(jié)省448元/1噸織物??偝杀荆旱蜏毓に囕^常規(guī)工藝可節(jié)省成本14%,計(jì)305元/噸織物。
3 結(jié) 論
低溫練漂劑DM-1361、低溫練漂促進(jìn)劑DM?1370和漂白促進(jìn)劑DM-1420配合使用很好的解決了低溫煮練和低溫漂白的難題,真正實(shí)現(xiàn)了全棉針織布的低溫練漂工藝,該工藝調(diào)整不同助劑的用量及工藝條件,可以滿足不同織物白度和毛效的要求,同常規(guī)工藝相比
①成本較常規(guī)工藝下降14%,蒸汽成本降低40%,大幅度降低能耗。
②在較低的成本條件下,白度可以達(dá)到常規(guī)工藝相當(dāng)?shù)男Ч?/p>
③在較低的成本條件下,毛效明顯好于常規(guī)工藝。
④低溫練漂后織物手感較常規(guī)工藝柔軟蓬松。
⑤因低溫練漂,漂損小,避免產(chǎn)生氧漂破洞。
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