摘要:
未來5年~10年,國內環(huán)境保護的呼聲將更加高漲,國家對碳排放,廢水排量和資源利用將提出更高要求,印染行業(yè)必須做出積極的應對措施。
節(jié)水減排仍然是擺在眾多印染企業(yè)面前的研究及探討課題。近幾年,紡織印染行業(yè)節(jié)水減排取得了顯著成績,但同時在節(jié)水減排實踐中又產(chǎn)生了新的問題。記者日前就幾項節(jié)水減排的熱點問題,采訪了中國印染行業(yè)協(xié)會環(huán)境保護技術專業(yè)委員會副主任陳金坤,并以江蘇省常州地區(qū)在水污染物濃度增高,總量增加等節(jié)水減排中產(chǎn)生的后果及其原因為例,提出了解決方案及建議。
排污量降低 濃度反超標
在采訪中,陳金坤就日前在太湖流域水專項調查的實際情況進行了一番分析。
印染企業(yè)實施節(jié)水減排措施可明顯減少廢水量,若在節(jié)水的同時不采取有效削減污染物的措施,而是為了節(jié)省蒸汽、電耗,讓生產(chǎn)工藝變長流程為短流程,變熱處理為冷堆處理,采用增加化學藥劑濃度或局部提高水溫來達到工藝效果,雖然有的企業(yè)新鮮用水量下降了,廢水量下降了,但廢水中污染物質的濃度卻增高了。目前印染企業(yè)外排的污染物總量增加,成為節(jié)水減排的突出問題。
他在調查一家常州紡織工業(yè)園區(qū)的燈芯絨印染廠時發(fā)現(xiàn),雖然該廠生產(chǎn)規(guī)模不大,但教訓卻發(fā)人深思。
這家印染廠主要產(chǎn)品為染色燈芯絨,生產(chǎn)工藝流程為坯布??燒毛??冷堆前處理??冷染染色??拉幅定型后整理這幾大步驟。該廠2010年完成燈芯絨染色1050萬米/年,生產(chǎn)污水排放量全年133750噸,百米排水量為1.27 m3/100m,遠低于常規(guī)燈芯絨染整廠4.0m3/100m,也低于工信部頒布的2.5m3/100m的排放指標。但該印染廠經(jīng)預處理后排放濃度經(jīng)常超標,廢水排放濃度達CODcr800~2000mg/L,最高達12000mg/L,經(jīng)調查顯示有生產(chǎn)工藝及管理上的問題,也有末端治理上的問題。
據(jù)取樣分析顯示,這家印染廠排出的冷堆前處理廢水濃度最高達到了CODcr16300mg/L,PH13.01,其中精練劑CODcr1高達193768mg/L。不僅廢水CODcr高、堿性強,他們的末端治理措施也未能符合標準。據(jù)了解,盡管這家印染廠的生產(chǎn)設備更換過多次,從長車更換到短車,直至改成冷堆和冷染。末端治理為物化處理,但生產(chǎn)設備布局分散較零亂,各構筑物全部靠水泵提升,排泥、脫水設備又不完善,廢水外排有時連水帶泥一起外排。為了使外排廢水CODcr不超過500 mg/L,他們又經(jīng)常采用自來水稀釋排放,但沒有想到廢酸中也有CODcr。
細節(jié)中發(fā)現(xiàn)端倪
針對于企業(yè)的問題,陳金坤在受訪時強調:印染廢水處理是一個系統(tǒng)工程,它包括廢水收集,輸送處理和排放或再利用。廢水處理廠(站)是這個系統(tǒng)工程的重要環(huán)節(jié)。廢水水量決定處理規(guī)模,廢水水質是選擇廢水處理工藝的重要依據(jù)。一旦廢水處理工程按某種水質水量設計建設完成后,廢水濃度倍增,勢必廢水處理工程不堪負荷,需要進行技術改造,否則不能達標排放。因此有的企業(yè)廢水處理工程不斷改造,廢水處理成本也在不斷上升。
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