劉學(xué)軍 謝紅偉 趙紅麗(河南省舞鋼市銀龍紡織有限公司)
摘要:本文介紹了早期FA203B的圈條傳動機構(gòu)由伺服電機傳動,改造為機械皮帶傳動的改造實踐,經(jīng)運行生產(chǎn),效果良好且節(jié)能降耗。
關(guān)鍵詞:PLC程序,同步帶,細節(jié),節(jié)能
我廠2007年購買青島紡機生產(chǎn)的清鋼聯(lián)生產(chǎn)線,梳棉機型為FA203B型,其中龍頭部分是由伺服模塊控制伺服控制伺動服電機,帶動圈條器與道夫同步工作。由于伺服模塊、伺服電機經(jīng)過四年的使用已基本到更換周期,頻繁出現(xiàn)故障,且無法修復(fù),需更換模塊和電機,購買一臺伺服電機六千多元,一臺伺服模塊五千多元。廠家改造為機械傳動,一臺費用一萬多元,我廠決定自己改造,其改造費用一千元左右,且維修簡單,經(jīng)反復(fù)試驗,改造成功。
一.改造方法:伺服電機及伺服模塊傳動,經(jīng)過PLC改變程序,電器改變線路。在機械上,只需在龍頭內(nèi)加裝兩個23齒同步帶過橋輪,在伺服電機端改裝上21齒同步帶輪,根據(jù)尺寸選擇合適的同步帶即可。安裝后可加裝光電感應(yīng)裝置,連接線路,對圈條轉(zhuǎn)速進行監(jiān)控。
二.原理如圖:
1.改造前:
.jpg)
φ60=32=32=37=1=52圈條電機
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