3操作方法的改進
針對該品種漿紗開車時經軸多,穿絞線時間 長,紗線扭結易發生“簇梳”斷頭的問題,我們實行了以下漿紗操作法。
(1)針對提前穿好大、小絞線后再放漿開車 出現的紗線不上漿容易打綹黏連現象,我們改進 了操作方法,漿紗時先放漿,漿槽不開汽,把兩漿槽的浸沒輥全部抬起來,預烘不開汽,主烘溫度設 定在60℃左右,保證紗線有足夠的回潮及少量的 上漿,柔軟不脆斷。上落軸及打慢車時操作相同, 車速開起來以后再開蒸汽,并將浸沒輥搖下一半, 使得紗線輕度帶漿,并設定回潮率為13%,穩定 車速。
(2)盡量減少上落軸及穿絞線的時間,處理 斷頭和穿絞線時動作要快。
(3)大絞線的穿法必須保證可等分紗片,紗 片之間保留一定的距離,防止黏連,防止紗片之間 因為根數差異造成的片紗張力不勻而在分絞桿處斷頭
4 漿紗工藝參數及效果
經過以上工藝優選,最終漿紗工藝參數及織 造效果如下:漿液濃度7%~8%,漿液黏度5 s (漏斗水值為3.8 S),上漿率6%~7%,漿紗強力 290 cN,回潮率11%,增強率11.5%,減伸率 23.5%,漿紗毛羽數7根/m,毛羽貼伏率70%,好 軸率85%,臺時斷經1.7根,臺時斷緯4.1根。 通過工藝調整,紗線柔軟光潔,毛羽少,漿紗干區 斷頭大大減少,織機效率達到90%~95%,每米 布漿料成本比配方1減少0.04元,且沒有使用 PVA,達到了環保要求。
5 結語
(1)通過實踐,Tencel 9.7 tex緊密紡品種的 上漿工藝路線為“大張力、高壓力、低溫度、低濃 度、低黏度、低上漿、高回潮、不用PVA”。
(2)純Tencel緊密紡紗的上機、了機操作及 開慢車的操作方法必須改變,漿槽的溫度與烘筒 的溫度是關鍵,采用中低溫上漿及降低烘筒溫度, 對操作及織軸質量極為有益。
(3)通過低溫上漿,降低漿槽溫度及烘簡溫 度,在此品種每月100 km產量的情況下,能夠降 低用汽成本1萬元左右,如果繼續在其他類似品 種上推廣此工藝,即可節約更多能源和成本,這也 是紡織廠節能減排的一項重要舉措。
<<上一頁[1][2][3]
相關信息 







推薦企業
推薦企業
推薦企業