經過工藝調整后,精梳條的質量水平有了明顯的提高,精梳條干CV值為4.82%,棉結為18粒/g,雜質為14粒/g,16mm以下短絨為13%。
3.4并條工序
FA326型并條機牽伸方式采用三上三下加導向上羅拉壓力棒曲線牽伸,牽伸合理,能獲得較好的條干均勻度;而且采用短片段自調勻整裝置,對機后棉條的周期性不勻能起到一定的調節作用,穩定了條干,而且適應高速;采用一道并條,既縮短了工藝流程,又節省了資金,而且條于水平也能滿足要求。配置工藝結果見表3。
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調整后,并條條干CV值由原來的4.34%降為3.48%,質量得到了很大的提高。
3.5粗紗工序
JWFl415型粗紗機為四羅拉雙短膠圈牽伸,而且第一、第二羅拉問為集束張力牽伸區,第二、三羅拉為主牽伸區,第三、四羅拉間為后牽伸區。為了發揮主牽伸區的牽伸作用,改善粗紗條干均勻度和內在結構,我們縮小了主牽伸區羅拉隔距,采用以主牽伸區為主的工藝原則。采用兩種方案進行工藝試驗,結果見表4。
方案1比方案2的粗紗條干大為改善,這是由于纖維長度較短,減小羅拉隔距有利于對牽伸區內浮游纖維的控制,同時適當減小后區牽伸倍數,發揮主牽伸區的作用,有利于提高粗紗的條干CV值。
3.6細紗工序
細紗工序是成紗的最后一道工序,也是關鍵工序,所以細紗的工藝配置非常重要,包括合理選用鋼領、鋼絲圈、膠輥的硬度等,這些對降低毛羽、減少斷頭、提高條干水平都有很重要的作用。羅拉隔距的大小、牽伸倍數的分配對成紗質量都有一定的影響。調整前后的工藝參數與細紗質量指標見表5。
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