傳統的滌棉精練是在熱堿液中進行,要耗用大量酸來中和,并需用大量的水沖洗。這一方面造成纖維的損傷,強力下降;另一方面既耗用大量的化學品和能源,又造成廢液中高BOD、COD值,污染環境。精練劑729-100%、717-100%、713-100%是多種表面活性劑的復配物,具有極強的乳化、潤濕、滲透及分散性能,泡沫極低,特別適用于棉、滌綸及其混紡織物的除油、除蠟、精練等工序,并且不含APEO。本研究對3種精練劑的工藝進行試驗,并與傳統工藝進行比較,對白度等性能進行測試,結果充分體現了3種高濃縮精練劑在針織物前處理上的優越性。
1 試驗內容
1.1 試驗材料和設備
材料:滌棉針織布(市售)。
助劑與染料:高濃度精練劑729-100%、717-100%、713-100%(蘇州聯勝化學有限公司),
高溫勻染劑742-100%(蘇州聯勝化學有限公司),H2O2(30 %,上海聯試化工試劑有限公司),Na2SiO3、Na2CO3、NaCl(中國上海試劑總廠),Na2HPO4(廣東汕頭市西隴化工廠),活性翠藍KNG、分散艷藍2BLN。
設備:HHS恒溫水浴鍋(南通三思機電科技有限公司)、JY-1180高溫電腦程控染樣機(佛山航星科技有限公司)、Datacolor SF600電腦測色配色儀(美國Datacolor公司)、WSB-2白度計(金壇市盛藍儀器制造有限公司)、HDO26N+電子織物強力儀(南通宏大實驗儀器有限公司)。
1.2 試驗方法
1.2.1 滌棉針織物前處理工藝
1.2.1.1 傳統工藝
滌棉針織物常用煮布鍋雙氧水練漂一浴法進行前處理,其工藝處方及工藝條件為:30 % H2O2 14 mL/L,35 % Na2SiO3 3.5 mL/L,Na2CO3 1 g/L,Na2HPO40.5 g/L,浴比1∶50,溫度98~100 ℃,時間3 h,pH10.5~11。
2 結果與討論
2.1 3種高濃度精練劑基本性能測試結果
3種高濃度精練劑的泡沫性及室溫滲透性測試結果見表1、表2。
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由表1、表2可知,該產品泡沫較低,其中729-100%遠低于717-100%、713-100%的泡沫,但滲透性729-100%差于717-100%、713-100%。
2.2 3種高濃度精練劑常
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由表4可知,高濃度精練劑729-100%、717-100%、713-100%在低堿(2 g/LNa2CO3、2 mL/L液堿)、低溫(85 ℃)下精練,也具有一定的毛效和白度。在2 g/LNa2CO3下處理,713-100%失重率較大,織物損傷較大;在2 mL/L液堿下處理,729-100%失重率雖然大,但織物損傷程度不大,處理效果較好。
2.4 3種高濃度精練劑低溫、常規堿前處理試驗結果
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由表5可知,高濃度精練劑729-100%、717-100%、713-100%在常規堿(6mL/L液堿)、低溫(85℃)下精練,可達到較佳毛效與白度,失重率相當,織物損傷程度較少。
2.5 3種高濃度精練劑常溫、常規堿前處理試驗結果
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由表6可知,729-100%在常規溫度、常規堿對滌棉針織物進行精練,毛效與白度可達到717-100%、713-100%的效果。
2.6 滌棉針織物經前處理后K/S值的測定結果
滌棉針織物經傳統工藝,729-100%、717-100%、713-100%處理后K/S值分別為3.18,2.95,2.85,2.70??梢?,3種精練劑以729-100%的K/S值最高,傳統工藝雖然K/S值也很高,但對織物損傷較大。
3 結 論
1)滌棉針織物經低泡環保精練劑處理后,白度明顯提高,強力損失小,染色均勻性好,布面光潔,手感柔軟、蓬松。
2)低堿精練,可大量減少水洗次數,起到節水作用,并且產品失重少,可提高染廠的競爭能力。
3)
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