粗紗條干不勻的測量和防治
圍繞開發新品種,以高附加值的產品為企業創造出良好的經濟效益,樹立企業信譽,在用戶中享有良好的信譽。與此同時,我公司更進一步加強各工序半制品的質量控制,從穩定中再提高,減少機械波,提高產品質量。并粗工序是控制和穩定半制品質量及控制機械波的關鍵工序之一。其周期性疵點(俗稱機械波)是造成烏斯特條干CV值波動的關鍵因素,為保證粗紗質量達到烏斯特公報25%水平,進而努力提高到5%水平,2002年并粗工序積極配合試驗室分析原因,制定出攻關目標及措施,相應控制其質量波動,充分發揮職工的主觀能動性,群策群力,努力完成攻關目標,使粗紗質量進一步提高。
1機械波產生的原因分析
以CJ14.6tex及T/CJ65/3513tex自用紗為測試對象,對A456型粗紗機各機臺逐錠用烏斯特條干儀進行測試,并粗工段將試驗室測試后反饋的信息數據及波譜圖加以分析、整理、統計,找出了規律性機械波的均在8cm~15cm、40cm~60cm、80cm~100cm中的波長范圍中出現,并有重疊和兩個長度范圍的波峰。
我們從粗紗牽伸回轉部件及牽伸傳動部件中,計算出的各部件發生質量變異的機械波范圍,并加以研究分析(見表1)。
從計算出的各波長范圍,相應地找出了造成機械波的根源,們經多次測試,還發現了牽伸區除表l所列內容之外的其他因素也可能造成機械波。
(1)上銷彈簧壓力不足可造成上銷膠圈與下銷膠圈握持力不足,膠圈回轉時的跳動打頓而出現50cm~80cm的機械波;
(2)牽伸過橋搖臂裝配不當,造成齒輪嚙合不良,則出現40cm~60em的機械波;(3)粗紗筒管變形彎曲,隨著從小紗到大紗直徑的變化而出現的13cm~45cm的機械波;
(4)機后三排鏈傳動過松,鐵炮皮帶損壞,對筒管的卷取造成傳動不穩定,也會出現規律性的機械波;
(5)粗紗第一膠輥出現凹坑,則出
2機械波的排除及控制
(1)加強設備維修,利用每日半小時檢修及點檢卡反映出的問題,對牽伸區內的各部件進行檢查、修理;
(2)對各列羅拉的傳動齒輪過橋齒輪隨各類維修進行檢測;如第二羅拉頭傳動齒數29齒,三羅拉傳動齒輪30齒齒輪,過橋搖臂的47齒齒輪。并對自用紗、出口紗的牽伸齒輪在三個月內統一更換,對發現各機臺嚙合不良,或有側面磨損現象的齒輪,也要及時更換;
(3)現羅拉纏繞后,必須對該部位進行檢查,發現彎曲,除拔掉粗紗按空錠處理外,并對羅拉進行校正后再使用;
(4)加強羅拉的潤滑工作,及時更換磨損的滾針軸承;
(5)加強對各類維修及改紡品種時膠輥的調換,維修隊長要在上車前,親自檢查一遍膠輥表面,隊員按各自范圍檢查區域內膠輥有無異常,運轉值車工交接班前,進行手摸檢查,杜絕膠輥跳動及有凹坑現象出現;
(6))加強上銷的檢查,及時更換彈性差的上銷彈簧,檢查膠圈有無拉傷及磨損現象,并及時更換,對更換下的異常膠圈,通知膠輥房淘汰。
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