引言印染廢水調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)的現(xiàn)象。(通誼印染廠調(diào)試現(xiàn)場(chǎng)記錄) 中午剛開始調(diào)試一小時(shí)內(nèi),氣浮出水清澈,色度小,泥水界面清晰,浮渣表面無(wú)氣泡出現(xiàn),色澤黑色,浮渣量較大估計(jì)占水量的5%-10,加藥硫酸亞鐵(200元/T),估計(jì)在1000MG/L-2000MG/L(藥劑濃度5%)。溶氣罐壓力2.4-2.6KG/CM,浮球工作正常。絮體上浮速度500水深/3.5分鐘,水量估計(jì)在70-100M3/h,水溫25-30度。 一小時(shí)后因調(diào)節(jié)池短路氣浮進(jìn)水接通來(lái)水,浮渣表面出現(xiàn)少許泡沫,隨著時(shí)間的延長(zhǎng),泡沫越來(lái)越多,越來(lái)越細(xì)小,出水惡化,出水中浮出大量白色泡抹,絮體上浮速度大大減緩,溶氣水質(zhì)變差,溶氣罐壓力2.4-2.6KG/CM,浮球工作處于非正常狀態(tài),溶氣水量變小,泥水界面無(wú)法分清,增大加藥量無(wú)法改變氣浮的工作狀態(tài),水溫30-45度,氣浮無(wú)法正常工作。氣浮停機(jī),冷卻一小時(shí)后開機(jī),源水未進(jìn),只開溶氣系統(tǒng),氣浮池內(nèi)布水槽吐出厚厚的泡抹,溶氣系統(tǒng)無(wú)法正常工作,整機(jī)停。 第二天下午正常開機(jī),氣浮穩(wěn)定工作15-30分鐘,隨著時(shí)間推移和昨天類似。 停機(jī)后用PAC(2000元/T) PAM(15000元/T) 自配10%,千分之一的溶藥液,取原水作實(shí)驗(yàn),絮體較好,且較大,和硫酸亞鐵相比,藥量小,絮體好,但相對(duì)成本高,源水偏向堿性,硫酸亞鐵偏酸能起中和作用,但鐵離子的還原性,出水色度較大偏向褐紅色,鐵鹽絮體易沉。 廢水中的核心問(wèn)題為泡沫,解決了泡沫問(wèn)題,也就解決了印染廢水的氣浮應(yīng)用問(wèn)題。下面從廢水水質(zhì),起泡原因,解決方案,幾個(gè)方面分別論述。1. 印染廢水水質(zhì)分析: 廢水中含堿減量污水(水量不大,COD濃度2-5萬(wàn),源用于印染中漂洗階段)主要成分對(duì)苯二甲酸。這股廢水的影響較大,堿性廢水容易起泡沫。
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