張艷芳,李亮,陳軍,霍瑩,阮曉磊,張瑩
目前,中國印染行業污水總量每年約19.7億t, 回用率僅7%,遠遠低于全國其他行業,采用傳統生 化等處理工藝處理印染廢水很難滿足回用的要求。 隨著“污染物排放總量控制”的實施,由污水帶來的 環保問題己成為企業發展的制約因素之一。因此,開 發先進高效的廢水處理和回用技術,對企業的可持 續發展具有深遠意義。由于廢水的二級處理出水中 仍殘留部分有機物,且成分復雜,B/C較低,利用傳 統的處理方法無法滿足深度處理和回用的要求。筆 者利用自主研發的催化劑與配套工藝對印染廢水的 二級出水進行處理,在常壓條件下,利用催化劑的催 化作用,通過催化氧化進一步降低廢水中殘留有機 物,以期在減少排污的同時,實現廢水資源化。
1催化劑及其載體的制備本試驗所用催化劑為自主研發的催化劑,其制 備過程:載體粉末中加入適量的無機填料和硝酸, 經過成型、干燥、煅燒工藝制得成型載體,載體的煅 燒溫度為200~850℃。成型載體不僅能提供大的比 表面積和較大孔容孔徑,還可以增強催化劑的耐熱 穩定性等良好的物理性質。成型載體經過表面處理后,加入適量的Ce、 Pa、Ti、La中的一種或幾種元素作為助劑,其加入量 為質量分數的0.1%~1%,經過浸漬、蒸發、干燥、煅 燒等制備過程,再加入某些金屬元素如Cu、Co、Cr、 Ni、Mn、Fe、Mo中的一種或幾種,其加入量為質量 分數的0.5%~3.5%,經過浸漬、蒸發、干燥、煅燒等 制備過程,最后經過還原活化得到催化劑成品。通 過活性組分配方的改變、催化劑載體類型及添加料 的選擇最終制備了1#、2#和3#3種適用于催化氧化 處理印染廢水的催化劑,3種催化劑的主要活性成 分及其質量分數為1#催化劑:Ce 0.3%、Fe 3.0%、 Mn 1.0%、Ti 0.5%;2#催化劑:La 0.6%、Fe 1.0%、 Mn
2催化劑的篩選與催化氧化工藝評價2.1試驗條件2.1.1試驗用水處理廢水來源于某紡織印染廠污水處理站二級 出水。該廢水主要以活性染料為主,另外還有少量 助劑,采用間歇取樣方式,每隔3 h取樣一次,連續 取樣24 h后全部混合作為實驗廢水來源,該廢水 pH為8.0,COD 220.10 mg/L,色度128倍。2.1.2催化氧化反應裝置催化氧化反應實驗裝置為中試裝置,處理規模 為200~600 L/h,可連續運行,主要由曝氣系統和反 應系統組成。實驗裝置見圖1。.jpg)
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